名称 | MIRS1503 標準機能試験報告書 |
---|---|
番号 | MIRS1503-REPT-0004 |
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2015.10.1 | 遠藤幸一郎、大場春佳、菊地祐太 | 初版 | |
A02 | 2015.10.5 | 遠藤幸一郎、大場春佳、菊地祐太 | 小谷先生 | 第2版 変更点はMIRS1503 標準機能試験報告書レビュー議事録を参照 |
試験関数 | 試験内容 | 担当者 | 試験終了日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
test_pwm() | PWM値を変化させ、モータが回転し始めるPWM値(不感帯の値)と回転を停止するPWM値を左右のモータで確認した。 タイヤを地面に接地しない状態で試験を行った。 |
天野、飯塚、大場、田中 | 2015/9/25 | 作業が遅延し試験終了日が遅れた。 |
test_motor() | 左右のモータにPWM値を与えた。PWM値は-127~127の範囲で入力を行った。 正のPWM値を与えたときに順方向に回転し、負のPWM値を与えたときに逆方向に回転したことを確認できたとき合格とした。 タイヤを地面に接地しない状態で試験を行った。 |
天野、飯塚、大場、田中 | 2015/8/7 | |
test_encoder() | タイヤを手で回転させ、ロータリエンコーダの値がタイヤが正転のときは正の値、逆転のときは負の値が表示されることを確認した。 |
天野、飯塚、遠藤(真)、大場、菊地、山田、田中 | 2015/8/7 | |
test_pwm_vel() | PWM値を変化させると、モータが回転する速度と回転する方向が左右ともに変化することを目視にて確認した。 左右のモータとも正の値で順方向に、負の値で逆方向に回転する。 |
天野、飯塚、遠藤(真)、大場、菊地、山田、田中 | 2015/8/7 | |
test_vel_ctrl() | 左右のモータの速度値を指定し、直進走行の動作を確認した。 30[cm/s]を基準として補正を行った。 実際の直進速度と指定速度の誤差が±3%以内であれば合格とした。実際の速度の計測方法は、移動距離と経過時間を元に算出した。 |
天野、大場 | 2015/9/24 | 作業が遅延し試験終了日が遅れた。 |
test_distance() | タイヤを回転させ、タイヤの周回距離と表示距離が一致しているかを確認した。 MIRSにモータ・ロータリエンコーダを取り付けた状態で、左右のタイヤを共に順方向に回転させた時、ロータリエンコーダから取得し た値と実際の距離の誤差が±3%以内であれば合格とした。 同様にして、左右のタイヤを逆方向に回転させた時についても試験を行った。 |
天野、大場 | 2015/9/24 | 作業が遅延し試験終了日が遅れた。 |
test_run_ctrl() | 速度と距離を指定して直進制御、回転制御が正しく行われるかを試験した。 誤差が±5%以内ならば合格とした。 |
天野、飯塚、遠藤(真)、大場、菊地、山田、田中 | 2015/9/25 | 作業が遅延し試験終了日が遅れた。 |
test_uss() | 超音波センサを用いた距離測定が正常に行えるか確認した。 30[cm]、40[cm]、50[cm]の距離測定を行った。 左右両方の超音波センサの値と実際の距離の差が±2[cm]以内ならば合格とした。 |
天野、飯塚、遠藤(幸) | 2015/9/25 | 作業が遅延し試験終了日が遅れた。 |
test_direction() | 正体補正が正常に行われているか確認した。 正面と壁との角度θが±10[deg]以内の時合格とした。 |
天野、飯塚、遠藤(幸)、大場 | 2015/9/26 | 作業が遅延し試験終了日が遅れた。 |
test_dir_num() | 正体補正後、数値認識を正常に行えるか確認した。 今回は「6」と「9」の数字ボードを使用した。板に書いてある数字と一致したとき合格とした。 |
天野、飯塚、大場、菊地、田中 | 2015/9/26 | 作業が遅延し試験終了日が遅れた。 |
test_io() | タッチセンサが正常に作動するか確認した。 タッチセンサを押したとき対応するポートに"1"が出力されれば合格とした。 |
天野、飯塚、遠藤(真)、大場、菊地、山田、田中 | 2015/8/7 |
モータLR | 動きはじめPWM値 | とまりはじめPWM値 | |
---|---|---|---|
R | 正転 | 23 | 17 |
逆転 | -26 | -19 | |
L | 正転 | 19 | 19 |
逆転 | -23 | -17 |