名称 |
MIRS0803 MIRS標準機動作試験報告書 |
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番号 |
MIRS0803-TEST-0001 |
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版 数 |
最終更新日 |
作 成 |
承 認 |
改 訂 記 事 |
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A01 |
2008.6.23 |
鈴木 |
鈴木 |
初版 |
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1.目的
本ドキュメントにMIRS標準機動作試験においての試験結果を示す。
2.試験手順
MIRS標準機動作試験手順書に沿って試験を行った。
3.試験結果
配線・電源入力時
結果
MIRSが起動しなかった。(電圧源の電圧低下およびヒューズ破壊)
原因
バスへの電源入力の正負を間違えていた。
バスが直接フレームに固定していたためショートしていた
WSが直接フレームに固定していたためショートしていた
修正・改善
電源入力を正しい方向に接続し直した。
バスが直接フレームに触れないように底上げを行った。
白線センサは統合試験では用いないため、センサ試験後取りはずすことにする。
センサ試験
結果
白線センサは問題なし
ロータリエンコーダは問題なし
赤外線センサは問題なし
タッチセンサは常に1を返していた
超音波センサはUSS1,USS2は問題なし、USS3は値が変化しない
原因
ドータボードのタッチセンサのTS3の不具合があり、センサを接続すると全てのセンサの値を1にしてしまう。
USS3に接続したセンサに問題があることがわかった。(どの端子に接続しても値が変わらない)
修正・改善
TS3の端子は使用しないことにし、TS4の端子を用いることにした。これに伴いpost_get.cのts[2]をts[3]に変更した。
USS3に使用していたセンサを他の新しいセンサと交換した。
走行試験
結果
直進試験
走行スピードの変化が激しかった。
その場回転
おおよそ問題がない わずかに足りないように見える程度
公転
問題なし
修正・改善
drshiftを29に、dlshiftを25に変更。dist-ctは値を変化させてみたが何も回転に変化がおこらなかったため125.0で固定した。
統合試験
結果
なかなか理想の動作を行えなかった。ポストの正確な位置をつかめていないようだった。
修正・改善
USS3のセンサが正確に距離を測れていなかったので調整を行った。またUSS1とUSS2がセンサが内側に来るように取り付けられていたので、左右交換しセンサ間の幅が取れるように改善したところ、ポストを獲得することができた。